设备改造升级夯内功

2022-05-19

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        初夏的湖北金诚信大冶园区,绿意盎然,花开正艳。湖北金诚信装备制造板块正蓬勃发展,面对疫情及外部环境对生产带来的影响因素,湖北金诚信KingAnt团队在克服不利影响的同时,在创新中成长,在成长中创新,积极从内部挖潜,大力开展设备盘活改造、升级优化工作,先后完成了3铲运机动力、ZFY1.2反井钻机底盘改造升级工作。

        铲运机电改油拓发展

        3月初,大修厂把一台3铲运机的动力系统由电动改为油动,为这台闲置多年的铲运机注入新的活力。

        这台3m³铲运机动力系统为电动,在井下施工的时候需要拖着一根粗长、笨重的电缆作业,对施工环境有一定的要求,电源的供给也存在很大的局限性,随之带来的安全风险也有所增加,活动空间受到施工环境、动力供给、线缆长度的限制。近年,随着矿山工业革命4.0的发展,这种电动铲运机的功能就无法很好的发挥。为此,公司班子决定将其动力系统进行更换改造,对使用功能进行升级优化,在总经理朱为好的带来下,大修车间各班组积极讨论,制定出了该台铲运机的改造方案:一是把它的动力系统由电动改为油动;二是从人性化操作上对驾驶室高度、脚蹬、视野,车辆照明等方面进行优化。

        为了确保改造效果,大修厂抽调无轨设备维修经验丰富的师傅组成3人班组进行方案实施。发动机、变矩器、操作台、燃油箱、散热器等各部件系统与油存在很大区别,在操作过程中需要不断的改造调试。首先要把高压电控替换成低压集成控制器及相关线束,将电动供给系统拆除,再装上燃油供给系统,其中油车的冷却系统非常重要,从原来单一的电动改为水、风、液压、传动四合一的动力,需要的改造不仅工作量大,而且对实施人员的专业技术水平也是非常大的考验,要结合各系统的结构和工作原理进行组装调试,确保散热器工作性能稳定,经过推敲验证,最终完成了改铲运机电改油的升级。

        经过后续各项的人性化改造,很好的提升了铲运机的操作性、安全性和工作效率。该铲运机改造升级以来,在湖北金诚信园区铲运机试验井进行了40多小时的重载铲装作业,经测试,能达到同等配置同型号铲运机的所有铲装作业功能,此铲运机将做为3立方内燃铲运机的备用机型编入湖北金诚信装备队伍。

       反井钻机改造添斗志

       反井公司ZFY1.2反井钻机体积小,没有转场底盘实现自主行走,导致操作工劳动强度大、运输不便,为了解决随之带来的工作效率底下、安全不可控因素增多等问题,经公司反井专业人员推敲商量,报公司审批后,决定将该钻机的底盘改为履带自行式实现自主行走,实现机器减人的功能

        金诚信湖北智能公司生产技术部在接到任务后,立即组织开工。这台反井钻机主机重量6吨多,要实现使用履带行走,主机翻转就位,不仅要考虑动力系统,还要考虑主机翻转时的整机稳定性。在没有类似案例可参考的情况下,生产技术部工作人员从底盘承重计算到solidworks 3D建模设计,从液压系统、动力系统、电器系统选型到设计、制作等各项环节全面考量、仔细推敲,做了周全的、技术层面可行的改造升级方案。

        这台钻机的履带底盘、液压柱塞泵、柴油发动机等主要配件,是从一台闲置的履带式扒渣机中选用的油缸大件都是从的总成件库中挑选性能稳定,状态良好的部件使用。在对履带底盘进行改造时,在底盘基座上增加支腿油缸承重梁,使其能够承载钻机的重量由于受油缸行程、工作面巷道高度和宽度的限制,翻转点、油缸的定位既是对技术的考验也是对经验的总结,工作人员在现场反复推敲、仔细琢磨,翻阅了很多相关理论文献,凭借以往钻机的使用经验,朱为好总经理亲自指导软件建模模拟翻转动作运行轨迹、反转角度最终确定了翻转点及油缸的安装位置,在现场实验翻转成功的那一刻,大家紧皱的眉头终于舒展。

        紧接着是紧锣密鼓的开展液压系统、动力系统、无线操控系的安装,每一个系统的安装、测试、配合,技术人员紧跟现场、仔细指导,组装人员细致操作、谨慎安装。最终,这台反井钻机从轨道运输式底盘到履带自行式底盘的改造顺利完工改造后的钻机在大冶基地试验斜坡道进行了爬坡能力、制动系统安全性能测试,能达到设计效果,确保设备转场需求。

        这两起设备的改造,是对湖北金诚信大修、维修、设计技术水平的考验,他们突破了以往的思维定势,攻克了很多技术难题,为后期的装备制造带来了新的思路,给库存物资注入新活力,给闲置设备带来新功能。让金诚信(湖北)智能装备制造发展道路的意志更加坚定,斗志更加昂扬。(邢燕 郭府乐)

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